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    水力噴射泵助力水平井成功排液

    時間:2013-09-30 11:49 來源: 作者:wangyunjian

    隨著水平技術的發展,全國陸上油田鉆探了大量水平井,然而在進行各種試油測試和增產措施時,出現了大量問題。在直井作業中,各種常規排液技術在水平井中出現不適應,不能滿足將液面降到斜井段或水平段的要求,特別是低產、低壓油井,求取資料難度增加。水力噴射泵作為國內試油排液中的一種重壓手段,因為可以與各種工藝管柱聯作排液,可以求取流壓、溫度,產量,原始地層樣品等,在直井或小于45°井中越來越得到廣泛應用。為了能使水力噴射泵能在水平井中得到廣泛應用,為油田建設提供強有力的技術支撐和技術儲備,我們研究了小直徑水力噴射泵。

    水平井排液技術工藝原理

    工藝管柱 如圖1所示,水力噴射泵泵筒位于水平段,可以與射孔測試等工藝技術聯作。施工時,按工藝設計管柱結構將管柱下到水平井或側鉆井中,座封封隔器,根據射孔測試設計要求進行射孔和測試之后,打開滑套,正洗井一周以上,然后投泵芯進行排液。

    工藝管柱特點 該工藝配套工具對泵芯密封段具有主動保護作用,適合于水平井和側鉆井排液工作;配套工具長度短,能順利通過彎曲段,解決水平井及小井眼低壓油層的排液施工。達到快速返排目的,以求取產能和其它參數。 

    適用條件 泵掛深度4000m、最大井斜≤90°、工作溫度150℃、工作筒通徑50mm、工作筒外徑100mm、長度860mm、適用套管內徑大于5 1/2。

    配套工具設計及室內試驗流程、結果

    配套工具設計方案:工具直徑小,與油管間歇要大;在入位過程中,不能損壞密封環,需要考慮扶正問題;結構設計要保證噴嘴喉管配合,不影響工作效率,和過流面積;強度要夠,不能出現彎曲、變形、脫扣、斷裂現象。

    泵芯結構設計如圖2。試驗流程如圖3。試驗結果如表1。通過室內試驗證實,噴射泵噴射,吸入等各過流斷面間歇滿足設計要求與常規泵一致,證明設計結構合理,可以進行現場實驗。

    水力噴射泵現場應用情況

    (一)崔6-24井,油井概況如表2。

    試油的目的是利用噴射泵強排連續工作的技術特點,采取酸化排液一次管柱及時返排酸液;求產,取準該井液量等產能資料。工藝要求是工作方式為正循環、動力液性質為清水、工作壓力分別為18MPa、20MPa。

    水力泵排液地面流程,如圖4。施工參數,見表3。酸化水力泵排液聯作施工管柱,見圖5。

    9月4日水力泵排液施工情況  11:30~12:00連接管線、井口及地面管匯,試壓30MPa,5min不刺不漏為合格。12:00~15:00頂替4.7m3前置液,擠頂替液4.7m3,最高泵壓18MPa,排量180L/min,關井反應30min,從套管放噴出殘液0.5m3。15:00~17:30投48mm鋼球,投入水力泵泵芯,水泥車打壓替酸,打入清水21m3,泵壓20MPa,替出殘酸25.4 m3,排量150L/min。17:30~5日8:00恢復液面。

    9月5日水力泵排液施工情況  8:00~9:00泵壓20MPa,產液0.5 m3。PH=7,排酸合格。從施工分析,在泵壓20MPa,下排液時間2.5小時排出酸液25.4m3,回復液面后排液,出油產業Ph值達到7,完成排液,如圖6。                      

    該試油施工的目的是利用噴射泵強排連續工作的技術特點,采取酸化排液一次管柱及時返排酸液;求產,取準該井液量等產能資料。工藝要求是,工作方式為正循環,動力液性質為清水,工作壓力分別為18MPa、20MPa。

    水力泵排液求產地面流程及施工參數:水力泵排液地面流程見圖7,施工參數見表5,酸化水力泵排液聯作施工管柱圖,見圖8。

    水力泵排液施工情況如下:

    2009年8月30日 11:30~16:00限速下入酸化水力泵排液聯作管柱。其結構為:Φ62mm管鞋0.16m+Φ73mm。

    油管3根28.77m+PT封隔器1.27m(上封0.41m+下封0.86m)+專用泵底閥0.17m+Φ73mm油管短節1.03m+Φ73mm油管1根9.62m+滑套噴射泵筒1.18m+變扣0.21m+Φ73mm油管短節1.03m+Φ73mm151根1445.05m+管掛0.24m+油補距3.54m。封隔器卡點1462.48m油管鞋1492.27m。

    2009年8月31日12:30~14:00配酸,前置液16m3,處理液10m3,頂替液3%NH4Cl溶液6.5m3,14:00~16:00連接井口與水泥車管線,管線試壓30MPa,5min不刺不漏為合格,頂替4.5m3前置液,進出口液一致,上提管柱65cm,正轉9~10圈,下放管柱座封封隔器,負荷70~80KN,組裝采油樹,擠完剩余的前置液、處理液,擠完頂替液4.5m3,泵壓8MPa。

    16:00~17:00關井反應30min,開井放噴壓力5MPa,出口進罐5m3。17:00~22:00停噴后,從套管打壓8~10MPa,打開滑套,投入48mm鋼球及水力泵泵芯,用清水22m3正洗井,泵壓20MPa,排出酸液37m3,出口進酸罐。Ph=7排酸合格。

    從施工工藝分析,該井采用水力噴射泵酸化排液聯作工藝取得了成功,達到了酸化、排液聯作的目的;在打開滑套,投入噴射泵至排液結出共排酸液37m3,用時84分鐘,達到迅速排液,減少酸液過度反應對油層的污染。正常排液時工作泵壓在20MPa,通過井下電子壓力計監測的數據可得:掏空深度為1124.42m。井底流壓4.16MPa。壓力曲線圖如圖9。該井成功排液說明,水力噴射泵完全滿足大斜度井施工要求。

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