建立低效井提質(zhì)增效新技術(shù)體系
時(shí)間:2018-10-11 10:29
來(lái)源:
作者: 朱益飛
勝利油田孤東采油廠經(jīng)過(guò)三十多年的高速度開(kāi)發(fā),目前進(jìn)入特高含水開(kāi)發(fā)后期,采出程 度 高(40.2%), 綜 合 含 水 高(96.4%),部分區(qū)塊綜合含水達(dá)到了 98% 以上,油田剩余油分布復(fù)雜,優(yōu)勢(shì)竄流通道普遍發(fā)育。隨著油田開(kāi)采難度的逐年增大,油井生產(chǎn)參數(shù)逐漸增大,高耗能、低泵效、低產(chǎn)低效油井較多,造成生產(chǎn)單耗居高不下,油井系統(tǒng)效率降低。為提高油井產(chǎn)能效率,降低生產(chǎn)能耗和噸油開(kāi)采成本,通過(guò)采取實(shí)施精細(xì)化管理措施,強(qiáng)化低效油井低效原因系統(tǒng)分析,優(yōu)化油井產(chǎn)能與用能之間的關(guān)系,有針對(duì)性地提出一井一策低效油井整改治理技術(shù)措施,取得良好的低效油井治理效果。
機(jī)采系統(tǒng)油井節(jié)能監(jiān)測(cè)情況
根據(jù)勝利油田 2015 年測(cè)試工作計(jì)劃安排,孤東采油廠機(jī)械采油井共完成抽油機(jī)井系統(tǒng)效率測(cè)試 518臺(tái)次,平均系統(tǒng)效率為 40.16%,平均功率因數(shù)為 0.698。根據(jù)《孤東采油廠質(zhì)量監(jiān)督考核細(xì)則》,在測(cè)試的 518 口抽油機(jī)井中,單井效率不合格井有 90 口井,單井功率因數(shù)不合格井有 241 口,與 2014 年同期相比系統(tǒng)效率下降 2.98%,平均功率因數(shù)下降了 0.089,單井功率因數(shù)不合格井上升了 97 口,單井效率不合格井與 2014 年相比上升 36 口。
通過(guò)對(duì)系統(tǒng)效率低于標(biāo)準(zhǔn)要求的低效油井開(kāi)展分析,發(fā)現(xiàn)主要存在以下幾個(gè)方面問(wèn)題:一是油井高參數(shù)、高液量,動(dòng)液面較淺,有效揚(yáng)程小。二是地層供液不足,油井產(chǎn)液量較低,泵效低,且泵掛深、液面深、油稠負(fù)荷重。三是抽油機(jī)、電機(jī)等地面配套設(shè)備老化嚴(yán)重、配套不完善。四是部分低泵效井由于地層原因長(zhǎng)期低液, 油井產(chǎn)液量低,動(dòng)液面較深,參數(shù)過(guò)大,注采結(jié)構(gòu)不合理。五是部分油井沖次偏大,沉沒(méi)度偏大, 動(dòng)液較淺, 且套壓較大。六是油井產(chǎn)液量低,且套壓較大。七是高含水井普遍是大泵徑、高沖次井,這部分井低效液量多,增加電量消耗。
提質(zhì)增效降耗技術(shù)措施
根 據(jù) 現(xiàn) 場(chǎng) 測(cè) 試 數(shù) 據(jù) 結(jié) 果, 對(duì)90 口低效油井電參數(shù)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行逐井診斷,分析地面設(shè)備、生產(chǎn)參數(shù)、井筒工藝等能耗節(jié)點(diǎn)對(duì)油井系統(tǒng)效率的影響程度,進(jìn)行分類(lèi)治理,采取分級(jí)分類(lèi)管理。經(jīng)過(guò)分析,提 出 以 下 主 要 建 議 措 施: 一 是 對(duì)XTKD192X3、GO6-34N4431、XTKD642P1 等 64 口低水平低液量生產(chǎn)油井,分析每一口油井造成低產(chǎn)原因,提出一井一策治理措施,提升油井產(chǎn)量,如 XTKD192X3 原日產(chǎn)油 6 噸降到 2.7 噸,油井系統(tǒng)效率下降明顯, 通過(guò)對(duì)該井的井史、井況進(jìn)行系統(tǒng)研究后認(rèn)為,得出該井地層能力不足且泥質(zhì)含量高是造成油井產(chǎn)量下降和系統(tǒng)效率下降的主要原因,針對(duì)這一問(wèn)題制定出注汽 + 高溫粘土穩(wěn)定劑的復(fù)合治理方案。
措施實(shí)施后,該井產(chǎn)量和能耗效率上升明顯, 治理后開(kāi)井一個(gè)月,該井產(chǎn)量目前保持在 7 噸左右,已累增油 402.2 噸。GO6-34N4431 井是孤東六區(qū)的一口油井,該井自開(kāi)井以來(lái),維持低水平低液量生產(chǎn),日產(chǎn)液 3 方,日產(chǎn)油 0.7 噸,油井產(chǎn)液量低、系統(tǒng)效率低, 經(jīng)過(guò)對(duì)井低效原因分析,結(jié)合油井區(qū)塊特點(diǎn),分析得出造成該井低產(chǎn)液低效的主要原因是油稠、近井地帶表皮系數(shù)高,決定實(shí)施二氧化碳冷采+降粘劑復(fù)合吞吐工藝。施工中,注入 60 噸二氧化碳,同時(shí)將 5 噸降粘劑配置成濃度 10% 的50 方溶液擠入地層,沖洗近井地帶死油,提高近井地帶稠油流動(dòng)性。措施實(shí)施后, 目前該井已正常生產(chǎn),日產(chǎn)原油 3.5 噸,增油效果明顯。
XTKD642P1 井是孤東廠紅柳油田一口低效低產(chǎn)井,經(jīng)過(guò)對(duì)該井產(chǎn)生低效原因分析,得出由于原油粘度高,地層能量又不足,導(dǎo)致該井低產(chǎn)。該井日產(chǎn)液 13.6 立方米,日產(chǎn)油僅 2.1 噸。技術(shù)人員針對(duì)該井經(jīng)過(guò)多輪次吞吐后效果變差、含水上升的狀況,為該井制定了二氧化碳熱采復(fù)合吞吐協(xié)同高溫驅(qū)油劑驅(qū)油。措施實(shí)施后,該井日產(chǎn)液 17.5 立方米, 日產(chǎn)油上升至 8.7 噸.
截止目前,該井已累計(jì)增油 237.3 噸。二是對(duì)7-39-275、6-31-15 和 4-19-13等 3 口實(shí)施由抽油機(jī)作業(yè)調(diào)整為自噴油井,提高系統(tǒng)效率,降低電能消耗。優(yōu)化注采結(jié)構(gòu), 減少無(wú)效液量。從注采結(jié)構(gòu)調(diào)整,增加對(duì)應(yīng)水井有效注水的油藏管理角度, 進(jìn)行計(jì)關(guān)、間開(kāi)管理,減少無(wú)效液量,降低電量消耗。實(shí)施油水井一體化優(yōu)化調(diào)整措施, 設(shè)計(jì)油井措施工作量 19 口,共減少液量 430 噸 / 天,增加油量3.3 噸 / 天。其中高含水無(wú)效益油井限液 13 口,減少液量 530 噸 / 天,產(chǎn)油量 5.2 噸 / 天;低液低含水油井防砂提液 6 口,增加液量 100 噸 /天,增油 8.5 噸 / 天。設(shè)計(jì)水井工作量 15 口,共減少注水 430 立方米 /天。實(shí)施關(guān)井或采取由采改注、減少無(wú)效注水量等針對(duì)措施,以改善注采動(dòng)態(tài)平衡,降低電能消耗。
優(yōu)化防砂和調(diào)剖工藝措施提升油井產(chǎn)能。 孤東油田地層出砂嚴(yán)重,油水井防砂是孤東采油廠井下作業(yè)的重要工作之一,濾砂管防砂則是主要的防砂工藝。 如何既能防住砂,又能保證油氣運(yùn)行暢通,成為防砂技術(shù)人員急需攻克的難題。通過(guò)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)設(shè)備,提升評(píng)價(jià)功能。新進(jìn)了以 “多段塞多流體滲流參數(shù)儀器”為核心的實(shí)驗(yàn)利器,揭示了地層內(nèi)的細(xì)微砂泥顆粒、黏稠的聚合物流體互相吸附在井筒,組成了一道透水性極差的“墻”,是造成油井供液的罪魁禍?zhǔn)住a槍?duì)這一特點(diǎn),圍繞疏松砂巖地層填砂規(guī)模與充填形態(tài)、儲(chǔ)層竄流通道描述、堵劑定位投放技術(shù)等,開(kāi)展了大量數(shù)值模擬和室內(nèi)實(shí)驗(yàn),實(shí)施應(yīng)用新型高滲濾砂管防砂優(yōu)化工藝。
措施實(shí)施后,高滲濾防砂優(yōu)化工藝技術(shù)應(yīng)用累計(jì)增油超過(guò) 9.9 萬(wàn)噸,成為水驅(qū)、注聚驅(qū)低液油井提液的技術(shù)首選。同時(shí),通過(guò)開(kāi)展儲(chǔ)層竄流通道描述,提高了調(diào)剖工藝設(shè)計(jì)的針對(duì)性,并開(kāi)展了聯(lián)合站油泥砂和污水處理浮渣的資源化利用,研制出更為廉價(jià)的低成本堵劑體系。
結(jié)合竄流通道模擬結(jié)果,優(yōu)選堵劑及段塞組合,利用數(shù)模技術(shù)優(yōu)化劑量和段塞組合降低單井投入,推進(jìn)了低成本調(diào)剖工藝的規(guī)模化應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了噸油操作成本持續(xù)下降。GO6-28-515井是孤東油田的一口低效油井,以往作業(yè)調(diào)剖采用凍膠 + 粉煤灰大劑量深部調(diào)剖模式,后期堵劑用量增大,成本上升,效益變差。為降低單井投入,今年孤東采油廠在該井調(diào)剖施工中,應(yīng)用浮渣為主的低成本堵劑,通過(guò)段塞優(yōu)化組合,采取凍膠 + 濕地浮渣 + 油泥砂封口三段塞模式。優(yōu)化措施實(shí)施后,單井材料費(fèi)用下降5.5萬(wàn)元。 調(diào)剖作業(yè)后,油壓上升 2.4 兆帕,井組峰值日增油 2.3 噸,累計(jì)增油 353 噸。
實(shí)施地面配套治理措施。一是推廣應(yīng)用高效磁阻開(kāi)關(guān)機(jī)電 58 臺(tái),替代高能耗 Y 系列異步油井電機(jī),并根據(jù)油井抽油機(jī)負(fù)荷優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)。 二是采取合理選用電動(dòng)機(jī)容量、調(diào)整安裝油井補(bǔ)償容量、對(duì)油井自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償控制柜進(jìn)行檢修等綜合治理措施,以提高油井功率因數(shù);三是治理抽油機(jī)工字鋼斷裂、偏磨油井 30 井次。建議匹配電機(jī) 6 井次、油井自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償控制柜進(jìn)行檢修 10 臺(tái),調(diào)整安裝油井靜態(tài)補(bǔ)償容量 5 臺(tái),預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年節(jié)電 90 萬(wàn)kW·h。
實(shí)施效果
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果,對(duì) 90口低效油井電參數(shù)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行逐井診斷后,提出對(duì) XTKD192X3、GO6-34N4431、XTKD642P1 等64 口低水平低液量生產(chǎn)油井,日增油 能 力 127.2 噸, 累 增 油 5,319.4噸,平均系統(tǒng)效率提升 10.2%。對(duì)7-39-275、6-31-15 和 4-19-13等 3 口實(shí)施由抽油機(jī)作業(yè)調(diào)整為自噴油井,提高系統(tǒng)效率,降低電能消耗,日減少電量 419 kW·h,實(shí)現(xiàn)年節(jié)約電量 16 萬(wàn) kW·h。實(shí)施油水井一體化優(yōu)化調(diào)整措施,減少無(wú)液量,降低能耗。
據(jù)統(tǒng)計(jì),實(shí)施優(yōu)化注采結(jié)構(gòu)措施后,年累增油量達(dá)到 990噸,限液 15.25 萬(wàn)立方米,節(jié)約注水量 10.57 萬(wàn)立方米,實(shí)現(xiàn)年節(jié)電 145萬(wàn) kW·h。實(shí)施油井優(yōu)化防砂 6 口,單井增液 28.9 噸 / 天,增油 6.9 噸 /天,累積增油 4,600 噸。實(shí)施優(yōu)化調(diào)剖工藝措施井 5 口,平均單井增油2.1 噸,累計(jì)增油 1,800 噸。采用高效開(kāi)關(guān)磁阻調(diào)速電機(jī)對(duì)老舊 58 臺(tái) Y 系列高能耗油井電機(jī)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了抽油機(jī)與油井電機(jī)的優(yōu)化配置,提高了油井生產(chǎn)效率,取得了高效節(jié)能電機(jī)的良好應(yīng)用效果。
據(jù)統(tǒng)計(jì),應(yīng)用該節(jié)能電機(jī)后,油井平均功率因數(shù)提高 了 0.23, 油 井 系 統(tǒng) 效 率 提 升 了2.38 個(gè)百分點(diǎn),百米噸液?jiǎn)魏慕档土?0.18 千瓦時(shí),全年實(shí)現(xiàn)節(jié)電能力達(dá) 80 萬(wàn)千瓦時(shí),有效提高能源利用率,降低提液能耗。實(shí)施匹配電機(jī)6 井次、油井自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償控制柜進(jìn)行檢修 10 臺(tái),調(diào)整安裝油井靜態(tài)補(bǔ)償容量 5 臺(tái),實(shí)現(xiàn)油井平均功率因數(shù)由原來(lái)的 0.563 提高到目前的0.856, 日節(jié)電 93kW·h,實(shí)現(xiàn)年節(jié)電 3.4 萬(wàn) kW·h。實(shí)施治理抽油機(jī)工字鋼斷裂、偏磨油井 30 井次,實(shí)現(xiàn)油井系統(tǒng)效率提升了 1.36 個(gè)百分點(diǎn),年節(jié)電 6.8 萬(wàn) kW·h,合計(jì)實(shí)現(xiàn)年節(jié)電 90.2 萬(wàn) kW·h。